上午6點,南翼3-1煤輔運大巷,掘錨一體機旁,郭利剛直起身,拍了拍新加裝的L型配板:“好了,試一下?!便@臂緩緩升降,兩根分段排列的油管伸縮自如,再無擠壓情形。

郭利剛是掘進三工區(qū)機電檢修班班長,今年38歲,在井下干了15個年頭。
4月下旬的一次巡檢中,他發(fā)現(xiàn)鉆臂處有兩根油管在設備升降時存在輕微干涉,油管外皮已經(jīng)出現(xiàn)了細微磨損。原設計的3米整根油管過長,鉆臂下降時無法有效約束,長期往復運動下,擠斷只是時間問題。
那幾天,他一到崗位就圍著鉆臂轉(zhuǎn),反復觀察油管走向和支撐機構的運動軌跡。最后提出:把長油管分成兩段,中間加限位裝置。
說干就干,他帶著班組利用鉆臂本體上兩個M12的預留螺眼,用10毫米厚的鋼板焊接加工出一個L型配板,并將原來的3米整根油管替換成兩根1.5米油管,通過配板分段排列,徹底避開了干涉區(qū)域。
改造完成后,兩根油管各走各的路,再沒有“打架”。
郭利剛說:“設備跟人一樣,你把它的脾氣摸透了,它就聽話了。干檢修,不能等出了問題再補救。”
自那以后,這個部位再沒出現(xiàn)過油管異常磨損。班里的年輕電工算了筆賬:一次小小的提前改造,省下了日后搶修的人工、材料成本,也保障了設備開機率。
郭利剛用一塊L型配板,給兩根油管“勸了場架”。(供稿:康帥)